航空崛起
时间:2023-05-21 来源: 作者:霞飞红绡
林鹏也认真在本上子,记录着刘总师讲述的话,这些都是很重要的。
刘大江继续道:“咱们的涡扇九发动机,刚刚通过定型审查,就发生了这样奇怪的事情,我本人也有些搞不明白了。从发动机控制系统的角度来说,一般情况下,只有当某个传感器出现故障,才有可能导致控制系统无法正常控制发动机,导致发动机推力失去控制,超过标定最大推力。但是从现在的监测数据来看,当时包括后来检查,两台涡扇九发动机没有任何传感器出现故障!”
在座的专家们,对航空发动机也不陌生,因为很多专家,都是国内几所航空大学毕业,基本上都是学习过航空发动机原理,包括航空发动机控制的。
林鹏也不例外,在西工大的时候,他就学习过航空发动机原理这门课程,其中就有发动机控制的一些知识。
航空发动机的控制包括了很多,状态控制,过渡态控制等,其中状态控制就包括了航空发动机启动控制,加减速控制,加力接通,断开控制等。
第三十六章 航空史上的类似事件
林鹏也是想起了航空史上曾经发生过的一段趣闻,这也是和航空发动机控制系统有关。
毛熊的米格二十五战斗机,堪称一代传奇战机,在一九七一年第四次中东战争前,有四架米格二十五侦察型战机,被秘密部署到了中东某国。
当然这四架米格二十五是带着任务来的,那就是侦察以斯烈的情报,从高空进行照相。
有一天以斯烈地面雷达终于发现了,天空中高速移动的目标,米格二十五狐蝠战机。
于是以斯烈空军也派出了性能最好的f4鬼怪战斗机,去拦截那架米格二十五,由此上演了一场狐蝠大战鬼怪的好戏。
狐蝠的飞行员发现了以斯烈空军的鬼怪战斗机,便撒开丫子狂奔了,要知道米格二十五战机,可是拥有两台强大的航空发动机,它的型号为r15,当时这种发动机还并不是专门为米格二十五研制的,而是给一种超级巡航导弹用的。
r15发动机军推约为七十五千牛,加力推力达到一百一十千牛,这是一种涡喷发动机,当然油耗也是惊人的,并且它本来是给巡航导弹用的一次性使用发动机,虽然经过改进,寿命也是比较短。
当时米格二十五战机的发动机上,就加装了发动机电子控制器,使r15发动机不能超达额定的最大推力工作,因为一旦超过了,这台发动机恐怕就要直接烧起来了。
再说以斯烈鬼怪战机的飞行员,见敌人逃跑,便追上去,哪知道这一追才发现,敌人的战机速度太快了,鬼怪不但追不上人家,距离拉大得还很快。
无奈这鬼怪战斗机的飞行员,便仓促的发射了导弹,想把那架侦察机打下来。
哪知道响尾蛇导弹,竟然也追不上那架体积巨大的战斗机,最后导弹燃料耗尽,那架狐蝠逃之夭夭。
而那架在导弹的尾追攻击下,还能从容的把导弹给甩在后面的米格二十一战机,当时也是直接在空中就把发动机烧坏了,因为这架米格二十五战机的发动机,也是离奇的出现了控制系统的问题,发动机爆发了,也许是被后面的响尾蛇导弹给逼急了,要拼命的逃啊,所以最终这架米格二十五战斗机,飞出了三点二马赫的最高速度,打破了世界纪录。
当然这架米格二十五战斗机,还没有飞回基地,发动机就已经烧坏了,最后凭着飞行员高超的技术,飘回去的。
林鹏想到了这段历史趣闻,哪知道此时刘大江总师也讲到了这个。
刘大江道:“世界上第一种安装发动机电子控制系统的便是毛熊的米格二十五,在中东一架米格二十五战斗机,因为躲避以斯烈鬼怪战斗机发射的响尾蛇导弹,发动机意外失去限制,飞出了三点二马赫的极限速度,当时那架米格二十五的r15发动机,也直接在空中就烧毁了。”
“但根据推测,当时那两台r15涡喷发动机,应该是失去了控制,发动机转速和加力燃烧室都以超标准的状态运行,因而打破了战斗机飞行速度的世界纪录。但那时候的发动机控制系统,远远要比现在的简单得多,所以这个问题还真是不好找出原因。如果不是硬件方面的原因,那么只有一种可
第三十七章 三余度三轴增稳数模混合自动飞行控制系统
唐占文在众人注视下,继续道:“根据监测得到的数据分析结果来看,086号机在起飞爬升阶段,出现机头大幅度上仰,迎角超过八十度,继而产生了失速的姿态,主要原因有几个方面。”
“第一方面的原因是气动布局设计上,歼轰七a继续沿用了歼轰七的后掠翼正常布局,主要的变动在于取消了翼刀,但是在主翼的前缘,我们并没有设计前缘襟翼。没有采用前缘襟翼的原因,相信大家也都清楚,我们对于战斗机前缘襟翼的技术研究确实还不够成熟,为了保险起见就没有采用。没有前缘襟翼,这造成了歼轰七a在低速下的升力显得不足,这的确是我们设计团队的问题。”唐占文一点儿也没有回避这个问题,直言不讳。
如果有了前缘襟翼,战斗机的机翼升力系数会有比较大的提升,特别是在起飞阶段,就可以看到那些三代战机,都会把主翼上的前缘襟翼放下,以增加升力系数。
特别是在大迎角下,战斗机主翼上的前缘襟翼向下偏转之后,就使得主翼前缘与吹来的气流之间角度减小,从而使得气流沿着机翼上表面流动得比较光滑,可以有效避免局部气流分离,这也等于是增大了翼型的弯度。
飞机机翼前缘和后缘襟翼配合使用,可以进一步增升。
林鹏在大学里学习空气动力学的时候,最开始也不明白飞机的升力到底是怎么来的,后来通过学习他才逐渐明白了。
飞机机翼上下表面气流的速度是不一样的,正是这个速度差形成了上下表面的压力差,上表面速度大,所以压力就小,下表面气流速度小,压力就大。
作为一名飞机设计师,在设计机翼的时候,就是要想办法让机翼上表面的气流速度增大,这样的话升力就增加了。
战斗机强调大迎角能力的原因,便是因为迎角太大以后,巨大的压力差就会撕裂、揉碎原本附着在机翼上的规则气流,留在机翼上表面的都是很多紊乱的小分离漩涡;这时候机翼上下表面的规则气流之间的压力差就会迅速减小,飞机就进入丧失升力的失速状态。
战斗机的前后缘机动襟翼,通过自动控制改变机翼弯度,来兼顾平飞时的低阻力与大迎角时的高失速极限。但是自动控制襟翼,是一项非常复杂的设计,需要相关的传感器获取实时数据,计算机控制它来工作。
当然也不是说采用了前缘襟翼的战机,就必须是全电传飞控,歼七e战机就是机械飞控系统。
所以歼轰七a没有设计前缘襟翼,只有后缘襟翼,它的后缘襟翼也只用于起飞降落时,改变升力系数。因此歼轰七以及歼轰七a的机翼设计,相对比较落后,机翼上气流容易分离,这才有很多军迷诟病的锯齿和翼刀。
很多军迷都知道,翼刀是落后的象征。
唐占文继续道:“当然这只是一方面,还有一方面的原因,是我们有歼轰七a的飞控系统设计上,采用的三余度三轴增稳数模混合自动飞行控制系统,这的确又是一个比较落后的设计,这同样是受制于我们的技术水平。三余度飞控计算机,采用了同构型三通道主备兼容错
第三十八章 优先级与反转
唐占文顿了顿,话峰一转道:“关于歼轰七a飞控软件开发,我想还是请六一八所的高明同志来说一说吧,因为这套飞控系统是由两所共同合作完成,除了控制律软件外,基本上是由他们主要负责的。”
这时候大家伙儿都把目光投向了一名中年人,六一八所的飞控专家高明。
在歼轰七a的设计研制当中,六一八所负责了飞控系统的大部分研制开发工作,作为中国航空工业集产品设计、开发、生产、服务于一体的导航、制导与控制技术研发中心,涉及多个行业和国防科技领域,产品横向覆盖多类飞行器,纵向贯穿从零部件制造到系统集成的全过程。
无论是歼八二飞机的电传系统研制,还是歼十战斗机的飞控系统开发,都有它的身影,也就是说,整个国内战机的飞控软件编写,都是六一八所负责完成。
高明便是经验非常丰富的飞软系统专家,参与了多型飞机的飞控系统开发工作,在歼轰七a项目中,高明便是飞控软件开发总体负责人。
高明沉声道:“各位领导,专家,下面我就从飞控的角度说一说这一次试飞事故的原因分析,关于飞控系统硬件的研制和软件的程序编写,是由我所完成,由我本人总体负责,因为我们对这次试飞事故,也进行了认真的分析。关于飞控软件,刚才唐总师说了,采用了容错技术,发生错误的概率基本上没有,大家也都清楚,飞控软件缺陷发生的概率在千万小时分之一以上,也就是说咱们的歼轰七a战机,飞行时间累积一千万小时,可能会出现一次错误,大家想想这是不可能出现的。”
“而且这套软件,虽然是由我所负责编写,但也是由主机所进行了检查,然后共同安装检测,当时的评审会上,专家组也明确表示非常好。所以在飞控软件上的缺陷,是不可能有的。两所共同对飞控系统可靠性进行对比分析结果显示,这套系统表现良好,我们攻克了飞控系统余度配置、同步算法、余度通道间信息交换与共享、电磁兼容、故障检测隔离与重构、机内自检测等一系列关键技术。而这一次飞机姿态失控,我们认为与飞控系统无关,应是外界因素导致。”高明说完了,便不再多作解释。
这下子,会议就陷入了僵局,如果说飞控系统也没有问题,试飞员的操作更是没有问题,那问题出在哪儿呢
今天这个事故分析会,怕是分析不出个结果了。
只有林鹏才知道,事故的真正原因,就是软件代码上的一个隐形错误导致的。
但是他作为整个会议室里资历最浅的人,也不可能站起来说啊,再者他要站起来说了,恐怕也没有人会相信他的。
更重要的是六一八所的专家自己都说了,飞控软件不可能有问题,他这时候要是站起来说有问题,那不是打别人的脸吗当然这也是打六零三所,打一飞院,打唐总师的脸啊!
可是这个问题怎么才能解决呢
林鹏也陷入了纠结当中,怎么样才能让大家知道问题出在哪儿,然后去解决它,但是又不能伤了和气和脸面,更不能让人知道他是怎么知道飞控软件代码有问题的。
这个林鹏还真是犯难了。
此时会议室里的专家们也是议论纷纷,交头接耳,现在谁都知道,出了这么大的问题,恐怕大家都不想问题出在自己身上。
唐占文总师也不知道该说什么好了,因为飞控软件的确是两家合作的,当
第三十九章 直指问题根源
而且当时发现这个问题也很有意思。出现问题后,航空航天局喷气推进实验室的工程师们,花了很多时间在实验室里,对火星上探路者上一模一样的系统进行了反复的检测。
检测了一个星期,却没有再现那种情况,最后当所有的工程师都以为不会再发生同样问题的时候,重启的情况再现了。经过数据分析,找出了原因,那就是优先级反转。
它并不具有特定性,而是具有偶然性。
之所以给唐总师发条短信,也是因为林鹏知道问题在哪儿,并且在大名鼎鼎的f35闪电战斗机的飞控系统中,也曾出现这个问题,当然那是后来,现在f35闪电战斗机的飞控问题并没有出现。
f35闪电战斗机的飞控系统是全世界所有战机里面最复杂的,庞大的软件系统,使得彻底的检测变成了一个不可能完成的任务,使得系统的可靠性变得不可以预测。
f35闪电战斗机上的软件代码多达八百万行,比f22猛禽战斗机上多四倍,当然歼轰七a战斗机上面的软件代码就远远不如了。
当然f35闪电战斗机是全数字电传飞控,并且它的软件架构也是最先进的,这一点歼轰七a同样没办法比。
所以f35战斗机的第一个完整版本的软件系统,到二零一八年才开发完成。在二零一五年才具备初始作战能力,都是因为软件的问题。
军方代表见无人再发表意见,便道:“各位领导专家们,难道今天的事故分析会,就分析不出一个最终的结果吗大家再好好想想,集思广议,歼轰七a战机是咱们国家重点型号,耽搁不得啊!”
唐占文站了起来,洪声道:“我再来说几句吧!我还是认为,很可能是我们的飞控系统软件代码,可能存在难以发现的错误或者缺陷。大家还记得m国火星探路者事件吧我想咱们这一次发生的试飞事故,会不会和m国火星探路者发生的优先级反转事件,有些相似呢”
专家们一听唐占文的这段话,不由得都大为震惊,有的一副恍然大悟的样子,他们又开始小声议论起来。
唐占文继续道:“我们的飞行控制系统软件,是飞控系统重要组成部分,它要完成控制律计算,工作模态转换,系统自动测试,故障监控,参数调整等一系列的功能,在开发飞控软件的时候,就按总体架构划分为若干个功能块,分别进行开发。控制律是我所完成的,它包括了俯仰回路控制,纵向外回路控制,发动机推力控制等,其余部分为六一八所负责完成。大家也知道,开发无错误的软件是相当困难的,要进行大量的软件试验,我们这个项目也不具备这个条件,没有铁鸟台等关键设备。”
“飞控软件的各种故障模式,对飞机的姿态控制,会产生很大影响,如控制信号错误或者延迟,以及失真等,这就会让本级的作动器动作出现问题,从而进一步影响上一级的飞机姿态控制,我想会不会是在咱们的飞控软件故障模式功能模块当中,某一条软件代码,或者是多条代码,存在某种偶然性的,被某种外因引起的故障模式问题缩小到这个范围,我想应该能找到问题的原因!”唐占文也希望原因真的在那里啊,要不然真的丢脸丢大了。
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第四十章 唐总师也有深度改进歼轰七A的想法
接下来发生的事情,便是很快查清了当时歼轰七a086号机发生姿态异常,继而失速的原因,确实是因为飞控软件故障监控模块有一条代码,会在某种特定的情况下,发生异常,导致飞控系统出现严重问题。
这下好了,唐占文总师立刻就成为了大家热议的对象,因为唐总师不是专门搞飞控的,竟然一针见血的找到了原因,这就不得不让人敬佩了。
当然唐占文总师知道了事故原因,竟然真的是一条代码出错,一方面他感到很欣慰,因为这个问题的原因被发现了,这对歼轰七a,对整个设计团队,对所有参与歼轰七a研制的单位,对部队来说都是好事。
原因找着了,把这个有问题的代码给修改过来,以后就不会再出现这样的问题了,隐患得到排除,不留后患,同时下一步就可以再择机进行低空大表速的试飞了。
歼轰七a战机的进度也不会受到多大影响,这是好事。
但另一方面,唐占文总师也是震惊,林鹏这个新人,竟然再一次的展现出他天才一般的智慧来,他不得不再重新对林鹏这个新人进行评估了,他不仅仅是一个好苗子,更有可能是一匹千里马!
唐占文总师相信,假以时日,这个林鹏的成就,一定还会在他之上。
这一点唐占文总师倒是预测正确了,因为林鹏的确有这个条件,他不但是一个重生的飞机设计师,有重生这个金手指,更有脑机融合感知这个特殊的功能,这个甚至比重生的优势还要大。
所以有了这两根金手指,林鹏要是还跟前世一样平庸,哦,也不能说他前世就平庸了,只是相对来说要平庸了,那就真的是太对不起老天爷了。
当然,唐总师并不知道这些,他知道这件事儿,最大的功臣就是林鹏,可是现在也只能将错就错了,如果让所有人都知道,试飞事故的原因竟然是林鹏找到的,那对林鹏来说,并不好。
有时候风头太盛,不是好事,唐占文也深知这一点,出于保护林鹏的目的,所以他并没有否认,试飞事故原因在飞控软件代码那个判断就是他提出来的。
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